一晃近2000天,我手中的罗技MX Master3,依旧是我办公时最顺手的伙伴。当初购入它,核心原因就是手大且需要一款适配办公的鼠标——此前我用过雷蛇、赛睿的多款鼠标,并非它们不好用,而是这些鼠标多偏向FPS游戏定位,握持设计和重心调校更适配游戏场景,并不适合长时间办公,也缺乏便携性,因此我特意额外购入了MX Master3。它的人体工学设计,能让我长时间办公手腕不发酸,这一用,就是五年多。

23年已经有点磨损

作为一款每天高频使用的办公利器,它的表现足够稳定:Type-C接口兼容性拉满,无论是连电脑还是应急充电都很方便;电池耐用度更是惊喜,即便偶尔忘记充电,也能至少用上半个月,完全不用费心频繁续航。但陪伴越久,痕迹越明显,最让人头疼的就是它原本的类肤质外壳——经过近2000天的反复握持、摩擦,外壳早已老化磨损,表面发黏,不仅影响观感,摸起来也有些涩手。

一开始,我想着用防滑贴补救,把磨损严重的位置贴上,既能遮盖痕迹,也能增加握持摩擦力。可实际用下来才发现,防滑贴的美观度实在堪忧,贴上去显得杂乱又廉价,而且用不了多久,防滑贴本身也会磨损、卷边,撕下来还会留下黏糊糊的残胶,清理起来格外心烦。

说实话,我完全没有换新鼠标的理由——核心功能完好,握持手感依旧适配我的手型,仅仅因为外壳磨损就淘汰它,实在太可惜。今年过年期间,闲下来的时候翻了很多MX Master3的改造方案,从贴纸翻新到外壳更换,对比了某鱼上的各种选项后,最终决定入手一套磨砂透明的3D打印壳,亲手给它“换个新皮肤”。

收到外壳后,就正式开启了DIY换壳之路,过程不算复杂,但细节处全是坑,也让我积累了不少经验。第一步是拆原鼠标,拧螺丝的时候一定要格外小心——毕竟用了近2000天,鼠标内部的小螺丝早已老化,螺纹变得脆弱,一不小心就会滑牙。我当时就有几个螺丝拧不动,用尽各种方法都无法取出,最后没办法,只能用斜口钳暴力破坏,心疼得不行。这里也给想尝试的朋友提个醒,有条件的话,拆机前最好准备一套新的小螺丝,直接替换掉老化的旧螺丝,能避免很多麻烦,也能防止后续组装时螺丝滑牙的问题。

拆开鼠标后,先别急着组装,3D打印的外壳和零件需要先做后期处理。打印件难免会有水口,要用锋利的笔刀沿着水口薄切,保留1-2mm的余量再逐步修平,避免水口发白影响美观,之后用800目砂纸蘸水打磨,再换1200目砂纸精细处理,把3D打印留下的层纹和斜面打磨光滑,这样组装后手感才会更细腻,也能减少毛刺刮手的情况。

处理好外壳,最关键的一步就是组装时的手工打孔。受限于3D打印的精度,无法精准做出鼠标内部细小的螺丝底座,必须手工定位打孔,这一步一定要慢、要正!如果打孔歪了,轻则螺丝拧不平整,影响外壳贴合度,重则会直接打坏螺丝底座,也能使用,就是整体性会变差,内部零件有晃动。我当时反复确认位置,慢慢打孔,但还是不小心打坏了几个底座,万幸还能继续凑合使用,这一步不仅耗时最久,也最考验耐心。

打好孔后,就可以一点点把原鼠标的内部配件、电路板、滚轮等,逐一组装到新的磨砂透明壳里。整个过程需要小心翼翼,避免碰坏内部零件,组装完成的那一刻,成就感直接拉满——磨砂透明的外壳质感十足,能隐约看到鼠标内部的结构,和原本老化的类肤质外壳相比,简直是焕然一新,既保留了MX Master3原本的轮廓,又多了一份独特的科技感。

当然,DIY换壳也有一些小遗憾。最明显的就是侧裙按键的手感,换上新壳后,按键会比原来硬一些,按压时需要用更大的力气,不过我本身就不怎么常用侧裙按键,这点影响对我来说可以忽略不计。另外,3D打印的透明外壳,长期使用后大概率会出现发黄氧化的情况——毕竟3D打印材质的耐黄变性能有限,长期暴露在光线和空气中,会因光氧老化导致颜色变黄,这也是目前无法避免的小问题,只能接受。

如今,换壳后的MX Master3已经陪伴我用了一段时间,依旧稳定流畅,握持手感和之前几乎没有差别,磨砂透明壳不仅解决了外壳老化磨损的问题,还让这款用了近2000天的鼠标重新有了新鲜感。对于不想换新、又想改善鼠标外观的朋友来说,DIY换3D打印壳确实是一个性价比很高的选择,虽然过程有些繁琐,需要耐心和细心,但当看到自己亲手改造的鼠标焕然一新时,所有的麻烦都值得了。

近2000天的陪伴,MX Master3早已不只是一个办公工具,更像是一个熟悉的老伙计。这次换壳,不仅是给它“续命”,也是延续一段专属的使用记忆,希望它能继续陪伴我走过下一个2000天。

 

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